本案例涉及的是一臺高壓電機(jī),該電機(jī)在疊頻試驗40分鐘后發(fā)出一種類似摩擦的聲音,反應(yīng)敏捷的試驗人員馬上停機(jī),拆解檢查發(fā)現(xiàn)定子與轉(zhuǎn)子均出現(xiàn)全周的擦痕,定子或轉(zhuǎn)子原因的傾向性不明顯,檢查了所有的尺寸未發(fā)現(xiàn)異常。
進(jìn)一步檢查,在幅板軸的空腔內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一根長約30mm長的金屬屑,故障的原因也基本有了眉目,循著這個思路,在定子掃膛的位置找到了已磨碎的金屬屑,清理完成后二次裝配,電機(jī)試驗過程再次出現(xiàn)異響,與上次聲音相比,這次明顯有了一種放電聲音,該電機(jī)只能進(jìn)行二次拆解。
拆解檢查發(fā)現(xiàn),另一個位置發(fā)生了實擦,轉(zhuǎn)子全周有明顯的痕跡,緣于第一次拆解檢查的判斷,在定子擦痕對應(yīng)的位置發(fā)現(xiàn)了同樣的金屬鋼屑,徹底清理并進(jìn)行二次浸漆后電機(jī)試驗未再發(fā)現(xiàn)異常。
從故障原因核查發(fā)生問題的根因,這個規(guī)格高壓電機(jī)定轉(zhuǎn)子鐵芯帶徑向通風(fēng)道,轉(zhuǎn)子帶內(nèi)風(fēng)扇,按照現(xiàn)行操作流程,固定內(nèi)風(fēng)扇的端孔在轉(zhuǎn)子鐵芯套到軸后進(jìn)行。
經(jīng)了解是為了打孔時方便定位選擇了該辦法,打孔過程中衍生出的鋼屑很容易進(jìn)入轉(zhuǎn)子上的徑向和軸向通道,而且后期清理比較困難,因為鋼屑呈長短不一的螺旋狀,很容易掛到某一個位置,電機(jī)運行時隨機(jī)被甩出來,或是掃膛,或是對地,最終對電機(jī)會造成致命性的打擊。
從這個案例我們可以發(fā)現(xiàn),打內(nèi)風(fēng)扇固定孔的環(huán)節(jié)存在明顯的質(zhì)量隱患,如果是在套轉(zhuǎn)子以前加工,也就不會存在這類質(zhì)量隱患;如果按套軸后打制,采取必要的防護(hù)措施,也不會發(fā)生該類問題。
事實證明,加工工藝不只是加工本身的問題,還必須兼顧由此可能影響的質(zhì)量問題。